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自力式氮氣調(diào)壓閥在氮氣硫化應(yīng)用

  • 發(fā)布日期:2016/11/3      瀏覽次數(shù):763
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                               自力式氮氣調(diào)壓閥在氮氣硫化應(yīng)用

                                 上海申弘閥門有限公司
     之前介紹平板閘閥的工作原理,現(xiàn)在介紹自力式氮氣調(diào)壓閥在氮氣硫化應(yīng)用因輪胎由熱水硫化改為氮氣硫化,引進(jìn)罐裝液氮設(shè)備,系統(tǒng)使用氣態(tài)氮氣設(shè)計峰值流量:1000m3/h,使用流量600-800 m3/h,為確保產(chǎn)品質(zhì)量及工藝的穩(wěn)定性,使用管路上壓力控制范圍要求在2.4-2.6 MPa ,氮氣壓力過高會造成產(chǎn)品過硫化,壓力過低會使產(chǎn)品硫化不足,此氮氣管路上減壓閥設(shè)計選用了氣體活塞式減系閥ZYW-40P。減壓閥組前端壓力在3.0-3.3 MPa,兩組一用一備模式,經(jīng)過冬季到春季的使用過程中發(fā)現(xiàn),隨著環(huán)境氣溫的變化,使用端管的氮氣壓力也會大副上升或下降,時常白天會造成使用端壓力管控值低到下限以下,夜間則壓力超出管控值達(dá)0.2MPa,供氣能力不穩(wěn)定。為保證生產(chǎn)過程中氮氣壓力的穩(wěn)定性及生產(chǎn)的順利進(jìn)行,需要人為反復(fù)調(diào)節(jié)減壓閥的中心值,造成工作上的困擾。  

    自力式氮氣調(diào)壓閥在氮氣硫化應(yīng)用現(xiàn)況調(diào)查及原因分析  

    經(jīng)使用過程中的觀察調(diào)查了解到:

    1.使用氮氣各時間段內(nèi)流量變化波動范圍不大,沒有超出設(shè)計值,活塞式減壓閥受流量變化的影響無法快速彌補2。減壓閥前端壓力變化范圍也沒因氮氣流量的大小變化而超出;3.使用氮氣壓力超出控制范圍的時間段:下降趨勢在白天13:30-15:00時間段;上升在24:00-02:00段;此段時間氮氣的溫度高在28℃,低在14℃之間,經(jīng)深入分析并驗證活塞式減壓閥內(nèi)部調(diào)節(jié)彈簧受氮氣溫度的變化的而變化,溫差超出14℃時,輸出壓力會發(fā)生變化導(dǎo)致超出控制范圍;而液氮在汽化時是吸熱過種,氣態(tài)氮氣管路是不保溫管路,致減壓閥的輸出壓力中心值無法確保在0.2MPa范圍內(nèi)。(如圖一) 
    自力式氮氣調(diào)壓閥(氮氣減壓穩(wěn)壓裝置)由檢測執(zhí)行機構(gòu)、閥本體、取壓管與閥前(后)接管組成。其結(jié)構(gòu)見圖一圖一a、用于控制閥后壓力的調(diào)壓閥,閥作用方式為壓閉型。

    其作用原理如下:
          上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥介質(zhì)由箭頭方向流入閥體,經(jīng)閥座、閥芯節(jié)流后輸出。另一路經(jīng)取壓管(介質(zhì)為蒸汽時加冷凝器)被引入執(zhí)行機構(gòu)作用于膜片上,使閥芯隨之發(fā)生相應(yīng)的位移,達(dá)到減壓、穩(wěn)壓的目的。如閥后壓力增加,作用于膜片上的力增加,壓縮彈簧,帶動閥芯,使閥門開度減少,直至閥后壓力下降至設(shè)定值為止。同理,如閥后壓力降低,作用在膜片上的力減小,由于彈簧的反作用力,帶動閥芯,使閥門的開度加大,直至閥后壓力上升至設(shè)定值為止。
     
    圖一b、用于控制閥前壓力的調(diào)壓閥,閥作用方式為壓開型。

    其作用原理如下:
          介質(zhì)由箭頭方向流入閥體,經(jīng)閥座、閥芯節(jié)流后輸出。另一路經(jīng)取壓管(介質(zhì)為蒸汽時加冷凝器)被引入執(zhí)行機構(gòu)作用于膜片上,使閥芯隨之發(fā)生相應(yīng)的位移,達(dá)到泄壓、穩(wěn)壓的目的。如閥前壓力增加,作用于膜片上的力增加,壓縮彈簧,帶動閥芯,使閥門開度增大,直至閥前壓力下降至設(shè)定值為止。同理,如閥前壓力降低,作用在膜片上的力減小,由于彈簧的反作用力,帶動閥芯,使閥門的開度加小,直至閥前壓力上升至設(shè)定值為止。若閥前壓力小于設(shè)定值則該閥一直是關(guān)閉的。

    整機作用方式確定:
    閥前壓力調(diào)節(jié)閥(K型)其初始位置的閥芯在關(guān)閉位置,當(dāng)閥前壓力逐漸升高,閥逐漸打開,直至閥前壓力穩(wěn)定在要求的給定值。


    閥后壓力調(diào)節(jié)閥(B型)其初始位置的閥芯在開啟位置,當(dāng)閥門壓力逐漸升高,閥逐漸關(guān)閉,直至閥后壓力穩(wěn)定在要求的給定值。

    改善方案  為確保氮氣輸出壓力的控制范圍,而又不必投入大量資金,須對現(xiàn)有減壓裝置作研究改善。 將傳統(tǒng)的活塞式減壓閥依靠彈簧調(diào)節(jié)壓力之式分為兩路:一部份壓力維持原有之彈簧保證;另一部分依靠輸出氣體壓力自我調(diào)節(jié);兩部分壓力疊加到一起,確保后終壓力在管控范圍內(nèi)。  改造方式:在活塞式減壓閥上加一個雙級調(diào)壓閥。其上部開孔引入一路氣源,經(jīng)雙級調(diào)節(jié)閥作用到減壓閥膜片,原有的壓力調(diào)節(jié)螺桿長度截短,將設(shè)定壓力限定到固定值約0.7MPa,并將螺桿之螺母端面銑成凹槽迷宮式密封,加墊片密封,雙級調(diào)壓閥的壓力調(diào)到1.85-1.95MPa,經(jīng)過調(diào)試后使用觀察,氮氣高溫度達(dá)35℃, 低溫度在17℃,輸出壓力沒有偏離管制值,且壓力變化偏移中心值在0.1MPa,內(nèi), 人員不必頻繁調(diào)節(jié)減壓閥,保證了制程工藝上氮氣壓力的穩(wěn)定性。   現(xiàn)場改造方案(如圖二:現(xiàn)場狀況)及調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)(如圖三:結(jié)構(gòu)及示意圖):與本產(chǎn)品相關(guān)論文:超高溫?zé)煹赖y閥桿斷裂處理