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減溫減壓站調(diào)節(jié)閥反饋桿脫落導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)波動

  • 發(fā)布日期:2014/10/20      瀏覽次數(shù):1507
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                      減溫減壓站調(diào)節(jié)閥反饋桿脫落導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)波動   

                            上海申弘閥門有限公司
    1.概述
    從3號爐產(chǎn)出的蒸汽分為兩路如圖1所示,分別送到合成和三胺,3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102控制著鍋爐輸出到三胺蒸汽管網(wǎng)壓力的大小,此閥突然全開會造成三胺蒸汽管網(wǎng)壓力過高,同時也嚴(yán)重影響到合成的蒸汽管網(wǎng)。


    減溫減壓器的投運(yùn)

    (1)投運(yùn)前檢查: 
    A、檢查﹟1、﹟2主蒸汽聯(lián)絡(luò)電動門、旁路門,﹟1機(jī)、﹟2機(jī)主蒸汽進(jìn)汽電動門、旁路門均關(guān)閉嚴(yán)密;檢查關(guān)閉﹟1、﹟2機(jī)Ⅰ段抽汽電動閥。 
    B、檢查減溫減壓器電動進(jìn)汽門、電動進(jìn)汽調(diào)節(jié)門、減溫水手動總門、減溫水電動調(diào)節(jié)門、減溫減壓器出口電動門、疏水門、減溫減壓蒸汽至1﹟機(jī)Ⅰ段抽汽電動門、減溫減壓蒸汽至2﹟機(jī)Ⅰ段抽汽電動門均關(guān)閉嚴(yán)密,檢查減溫減壓器本體無異常。

    C、檢查壓力表、溫度表、流量計齊全完好;

    D、安全閥校驗(yàn)合格,動作靈活 
    E、檢修工作終結(jié),安全措施恢復(fù),檢修、安裝人員撤離現(xiàn)場;

    F、現(xiàn)場清潔,保溫齊全完好。

    (2)投運(yùn)步驟: 
    A、檢查完畢,一切正常,匯報班長、總調(diào)。 
    B、接到投運(yùn)命令,值長鍋爐稍開送汽電動門,汽機(jī)值班員隨后開啟主蒸汽電動聯(lián)絡(luò)門及其各路疏水門,暖管至減溫減壓器電動進(jìn)汽門前,時間10—20分鐘,壓力保持在0.15—0.2Mpa。 
    C、鍋爐全開送汽電動門,管道應(yīng)無振動、漏汽現(xiàn)象;逐漸開啟減溫減壓器進(jìn)汽電動門及關(guān)閉門前各疏水門,正常后稍開減溫減壓器進(jìn)汽調(diào)節(jié)門和本體疏水門,暖體,保持壓力0.15—0.2Mpa,時間10—20分鐘,; 
    D、提前開啟抽氣管道至焦化廠低壓蒸汽母管閥門及管路各疏水門,反送汽暖管至減溫減壓器出口電動門后 
    E、調(diào)節(jié)減溫減壓器進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,提升蒸汽壓力至壓力(0.5Mpa),汽溫高時適當(dāng)開啟減溫水保持減溫減壓蒸汽溫度與管網(wǎng)溫度(170℃)一致 
    F、檢查正常后,匯報班長,總調(diào)準(zhǔn)備并汽,待允許后逐漸開啟減溫減壓器出口電動門,注意調(diào)整減溫水保持汽溫正常;。 
    G、并汽結(jié)束,關(guān)閉各疏水門,匯報總調(diào)。

    (1)接到解列命令后,值長鍋爐做好解列減溫減壓器的準(zhǔn)備,并要求各運(yùn)行人員注意監(jiān)視,配合調(diào)整。

    (2)解列步驟: 
    A、關(guān)閉減溫減壓器電動進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,關(guān)閉減溫減壓器電動出口門和低壓蒸汽母管隔離門。

    B、;關(guān)閉減溫減壓器減溫水電動調(diào)節(jié)門、手動門。

    C、開啟減溫減壓器本體疏水。

    D、關(guān)閉減溫減壓器電動進(jìn)汽門。

    E、開啟各管段的疏水門。 
    F、操作完畢,匯報班長、值長。

    5、減溫減壓器事故處理:

    (1)事故處理原則: 
         減溫減壓器在事故狀況下必須大程度的降低對減溫減壓器的危害。

    (2)減溫減壓器超壓事故: A、現(xiàn)象: 
    a.減溫減壓器壓力表指示超出額定值。

    b.安全閥動作。

    B、原因: 
    a.進(jìn)汽調(diào)節(jié)門失靈或誤開; 
    b.熱負(fù)荷突然降低,造成超壓。

    C、處理: 
    a. 調(diào)節(jié)門誤動時,盡快調(diào)整恢復(fù),如失靈,根據(jù)實(shí)際情況盡快解列減溫減壓器運(yùn)行,檢修處理; 
    b.立即關(guān)小減溫減壓器進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,調(diào)整減溫減壓器壓力正常

    (3)減溫減壓器減溫水中斷:

    A、現(xiàn)象: 
    a.減溫減壓蒸汽溫度表指示超出額定值; 
    b.減溫水壓力表顯示異常升高或減溫水壓力降低或到零。

    B、原因: 
    a.減溫水調(diào)節(jié)門失靈或誤關(guān); 
    b.給水泵故障造成減溫水總段或減少。

    C、處理: 
    a.調(diào)節(jié)門誤動時,盡快調(diào)整恢復(fù);如失靈,根據(jù)實(shí)際情況盡快解列減溫器運(yùn)行,檢修處理。 
    b.值長、鍋爐盡快啟動給水泵,保證減溫水壓力。

    (4)減溫減壓器蒸汽帶水:

    A、現(xiàn)象: 
    a.主汽溫度表、和減溫減壓器溫度表指示急劇下降;

    b.主蒸汽管道有水擊聲,閥門、法蘭有白氣刺出; c.減溫減壓器伴有振動聲音。

    B、原因: 
    a.減溫水調(diào)節(jié)門失靈或誤開; 
    b.主蒸汽溫度過低或主蒸汽帶水(鍋爐滿水)。

    C、處理: 
    a.調(diào)節(jié)門誤動時,盡快調(diào)整恢復(fù);如失靈,根據(jù)實(shí)際情況盡快解列減溫減壓器運(yùn)行,開啟其本地疏水和聯(lián)絡(luò)門前后疏水,并檢修處理。 

    b.關(guān)閉減溫水調(diào)節(jié)門、手動門,關(guān)閉電動進(jìn)汽門和電動進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,關(guān)閉減溫減壓器出口電動門,開啟減溫減壓器本體疏水和各管段疏水,鍋爐盡快恢復(fù)主蒸汽溫度,正常后重新投運(yùn)減溫減壓器 
    (5)減溫減壓器振動:

    A、現(xiàn)象: 
    減溫減壓器內(nèi)部有明顯響聲和振動

    B、原因: 
    a.運(yùn)行過程中進(jìn)汽、進(jìn)水調(diào)節(jié)不當(dāng);

    b.暖管不充分或疏水不暢; 
    c.調(diào)節(jié)門故障或噴嘴擴(kuò)容室故障。

    C、處理: 
    a.運(yùn)行中調(diào)節(jié)汽、水要適當(dāng),避免大幅度調(diào)節(jié);

    b.投運(yùn)、解列期間保證暖管充分、疏水暢通; 
    c.如調(diào)整無效,振動還不能消除,應(yīng)解列檢查各部件。

    6、減溫減壓器注意事項(xiàng): 
    A、嚴(yán)禁減溫減壓器超參數(shù)運(yùn)行; 
    B、投運(yùn)或解列時暖管充分,疏水暢通,避免出現(xiàn)振動;

    C、正常運(yùn)行和投運(yùn)期間嚴(yán)禁大幅度調(diào)整進(jìn)汽進(jìn)水調(diào)節(jié)門;

    D、投運(yùn)前對電動門、調(diào)節(jié)門進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn),保證合格;

    E、安全閥沒有校驗(yàn)、或卡澀,嚴(yán)禁投入減溫減壓器運(yùn)行;

    F、定期對壓力、溫度、流量表計校驗(yàn),閥門進(jìn)行維護(hù);

    G、時刻嚴(yán)禁誤操作。

      

    圖1 蒸汽輸送簡圖
    FIT-75122 去合成氨高壓蒸汽流量
    FI-75106 過熱蒸汽主管流量
    PV-77102 3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥
    FI-77102 汽機(jī)出口蒸汽流量
    2.事故經(jīng)過
    上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。,3號爐總產(chǎn)氣量115.0t/h,去合成蒸汽流量為73.1t/h,去三胺蒸汽流量為50.2t/h,運(yùn)行當(dāng)中3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102突然全開,去三胺蒸汽壓力極速增加至4.0mpa,導(dǎo)致三胺壓力過高,去合成蒸汽流量瞬間降為20.1 t/h,造成合成蒸汽管網(wǎng)大幅度波動。
    3.原因分析
    由于減溫減壓站減壓閥選型不當(dāng),蒸汽管線振動劇烈,致使反饋桿與連桿在這種環(huán)境下摩擦,導(dǎo)致反饋桿磨斷,使調(diào)節(jié)閥閥位失去反饋,引起3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102突然全開,造成蒸汽管網(wǎng)波動,對合成及三胺的正常生產(chǎn)造成影響。
    4.解決及防范措施
    由于工況振動太大,普通反饋桿難以承受如此大的振動,不用多久就會磨斷,經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)和探索,將反饋桿和連桿換成硬材質(zhì)的金屬,并且將反饋桿加粗,讓反饋桿和連桿之間的空隙變小,這樣可以大大減小振動引起的摩擦力,同時加強(qiáng)巡檢力度,對此閥實(shí)時監(jiān)控,根本的解決辦法是對此閥進(jìn)行新的選型。與本文相關(guān)的論文有:益海嘉里糧油加工中減壓閥應(yīng)用案例